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在线客服为了降低碎矿粒度,提高磨矿效率,从而提高选矿厂的经济效益,某选矿厂通过采用新技术及新选矿设备,采取了适合该厂生产状况的措施,最终取得了满意的效果。
1、原矿性质
大红山铜矿是以含铜、铁为主要金属的大型矿床。铜矿物以黄铜矿为主,其次是斑铜矿,有微量的铜兰和孔雀石,铁矿物以磁铁矿为主,次为菱铁矿和黄铁矿,褐铁矿微量。除主要金属铜、铁外,还伴生有金、银、铂、钯等稀贵金属。
2、碎磨工艺流程及设备
碎矿工艺为三段一闭路流程,主要设备为粗碎圆锥破碎机1台,PYB2200标准圆锥碎机1台,PYD2200短头圆锥破碎机2台,YAH2460的筛子3台。磨矿工艺一期为二段闭路磨矿,主要设备Ⅰ系列为 Ф3.2m×3.1m球磨机2台,Ⅱ系列为Ф2.7m×3.6m的球磨机2台,铁粗精矿再磨Ф2.1m×4.5m的溢流型球磨机各系列1台。一段磨配分级机,二段、铁粗精矿再磨配旋流器。二期Ⅲ系列为一段闭路流程,Ф3.6m×4.5m的溢流型球磨机2台,分级配旋流器,铁粗精矿再磨Ф2.7m×3.6m的溢流型球磨机1台。
碎矿粒度由2006年的+12mm占46.04%,至2010年已降到30.81%,+12mm的量减少了15.23个百分点。
1、通过调整三段碎矿机的排矿口,使各段的负荷平衡;严格控制排矿口尺寸:粗碎200~220mm、中碎30~33mm、细碎8~10mm;严格检测碎矿机排矿口,一个星期检测两次,以确保碎矿机排矿的粒度。
2、调整筛孔尺寸,把40mm×18mm改为40mm×16mm,降低筛下产物粒度;加强筛子的维护与检修,杜绝跑大块。
3、均衡组织生产,最大处理能力控制在550t/h,并对班组、车间的粒度进行考核。
4、加强除铁装置的维护和人工除铁工作(大红山矿石是铜铁共生,铁品位20%,除铁是一大难题),为碎矿机控制排矿口提供条件。
5、对下矿漏斗进行改造,解决给矿不畅的问题。
1、调整补球比例:Ⅰ、Ⅱ系列一段磨补加球比从原来的Υ120mm∶Υ100mm=60∶40,调整为各占50%,二段磨补加球比由原来的Υ80mm∶Υ60mm∶Υ40mm=20∶40∶40,调整为Υ60mm∶Υ40mm=50∶ 50,随着碎矿粒度的下降又调整为Υ60mm∶Υ40 mm=40∶60。
2、摸索出较佳钢球充填率:Ф3.2m×3.1m球磨机充填率控制在32%;Ф2.7m×3.6m球磨机充填率控制在35%。
3、调整一、二段磨矿分配量:一段磨分级机适当放粗、适当降低返砂比,原返砂比约为200%,处理量提高后现在基本为150%左右。
4、把Ⅰ系列的2#球磨机由格子型改造为溢流型,这样增加了磨矿容积、为球径进一步减小创造了条件,加强了细磨能力,另外磨矿机重量减小,节省了电耗。
5、控制旋流器的给矿浓度:经试验后得到旋流器给料浓度50%~55%较为适宜。随着处理能力的增加,Ⅰ系列增开1台旋流器后(原开2台),分级效率提高了5%左右。
6、随着球磨衬板的逐步磨损,球磨机的容积也逐步增加,对球磨机装球量逐渐增加,提高球磨机效率。
通过采用以上提出的降低碎矿粒度,提高磨矿效率的措施,不仅提高了产品的质量,提高了球磨机的生产效率,同时对选矿厂经济效益的提高具有至关重要的作用。
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